日處理3000t原礦石的鉬礦選礦廠,生產實踐中,由于流程還不順暢,工藝技術指標不夠理想,達不到原設計精礦品位(Mo≥47%)和選礦回收率(Mo≥87%)的要求。故該選廠針對鉬礦的工藝流程設計進行了研究。
一、選礦廠選礦工藝流程
磨礦選別流程:磨礦采用一段閉路磨礦流程,磨至細度65%為-0.074mm占65%后進入選別作業,選別采用全浮選流程,原礦經一次粗選(Φ4.5m×10m浮選柱),三次掃選(JJFⅡ-20浮選機)和三次精選(浮選柱)后產出鉬精礦,掃選尾礦排入濃密池進入尾礦處理車間。
尾礦處理:選廠浮選尾礦全部進入Φ53m濃密機處理,沉砂經泵送往陶瓷過濾機處理,濾餅經皮帶送往尾礦干堆場堆放,濾液及濃密池溢流水作為回水利用。工藝流程如圖所示。
二、對現有選礦工藝流程的分析探討
原礦石含鉬品位低(0.05%~0.06%),在全閉路浮選流程中,難于得出高品位的鉬精礦。從現浮選工藝流程中可知,原礦漿經過一次粗選三次掃選丟棄尾礦,三次精選(均用浮選柱)得出鉬精礦。由于原礦含鉬品位低,在精選中要提高鉬品位,必然要使用多量的硫化鈉、石灰、水玻璃等藥劑來抑制鐵、銅、鉛、鋅等雜質礦物,因浮選流程是全閉路進行,加有硫化鈉的精選礦漿必然會成閉路返回到粗選、掃選槽中,對粗選、掃選的浮選效果起到不利影響,同時也會降低硫化鈉等抑制劑在精選槽的濃度,對精選也有影響。為此,為確保鉬精礦品位大于47%,建議將精選Ⅲ的泡沫(粗)鉬精礦單獨引出構成開路,進入鉬單獨精選流程。粗鉬精礦單獨精選,經過一次粗選、三次掃選、五次精選,優點如下:
1、經多次精選,可以得出含鉬大于47%的鉬精礦;
2、單獨精選減少抑制劑對原粗、掃選流程的影響,也減少了藥劑的用量;
3、單獨精選后,可以降低原粗、精選中粗鉬精礦的品位,及時把粗、細粒級的鉬礦刮出,以提高粗選回收率;
4、精選尾礦如含鉍很少,粗粒鉬礦也很少,沒有回收的價值可言,便可直接作尾礦丟棄。
三、全浮閉路柱機浮選流程的改進
對現全浮閉路柱機浮選流程進行改造,采用全機開路浮選流程,如圖所示。
1、粗選浮選流程中,全部采用20m3機械攪拌充氣式浮選機,有利于礦漿面的穩定和操作。
2、螺旋分級替代水力旋流器分級,螺旋分級機雖占地面積大、投資大些,但從長期來看,螺旋分級機操控穩定,易于控制,故障少,倍受青睞。螺旋分級機的分級效果較水力旋流器好,螺旋返砂中的-0.074mm粒級含量比水力旋流器少,這就減少了有效輝鉬礦礦粒在球磨中“過磨”的現象,對提高回收率、提高精礦質量均大有好處。
浮選尾礦先經螺旋分級機脫粗,返砂經皮帶運輸機送出干堆,螺旋分級溢流入濃密機處理,減少了濃密機與過濾機的處理壓力,為生產的順暢、連續、穩定創造了條件。
綜上,為確保鉬精礦品位大于47%,應將粗鉬精礦開路單獨進入精選流程,經多次精選選出鉬精礦;粗選浮選流程中,全部采用機械攪拌充氣式浮選機,有利于礦漿面的穩定和操作;用螺旋分級替代水力旋流器分級可減少有效輝鉬礦礦粒在球磨中“過磨”的現象,對提高回收率和精礦質量均大有好處,減少了濃密機與過濾機的處理壓力,為生產的順暢、連續、穩定創造了條件。更多工藝改造電話咨詢:0371-67772626。